一、存在的問題
某公司生料配料是采用r射線在線自動配料,物料輸送計量采用板式給料機加皮帶秤方式,該系統(tǒng)于2011年10月建成投產(chǎn)。投產(chǎn)后使用的原物料受地區(qū)降雨頻繁影響,物料(石灰石、粘土、鐵礦)水份大、粘性較大,板式給料機因投料量大,給料機回料較大,嚴重影響正常生產(chǎn)。經(jīng)過現(xiàn)場多次嘗試改造,最終對板式給料機進行加裝回料皮帶,較好的解決了因板式給料機回料問題。
生料配料系統(tǒng)采用板式給料機加皮帶秤方式,主要考慮到輸送能力大,現(xiàn)場所有的物料下料均采用板式給料機加皮帶秤的方式。板式給料機回料最大的是3臺輔料給料機,給料機的型號為BL1250*3300mm,鏈板為弧型板。板式給料機回料大主要是因為用量大,再加上物料受水分大影響本身就粘,在給料機輸送過程中很容易就粘沾在鏈板上,又因給料機鏈板是不規(guī)則,無法加裝清料器,造成給料機回料較大,給料機回料不及時清理容易積在給料機底部,造成給料機回轉(zhuǎn)負荷大跳停,為了保證生料系統(tǒng)正常生產(chǎn),安排1名巡檢工專人清掃給料機回料,耗費大量人力,同時嚴重污染現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。
圖1 配料站改造前工藝流程圖
二、改造方案
(1)2012年3月第一次改造,為解決給料機回料是在給料機頭部增加一個帶配重的清料器,同時控制物料水份,多使用干爽物料,開機試用時給料機部分料能被清下料,但清不干凈,地面還是有回料。
(2)2013年5月第二次改造,在給料機下面加裝回料皮帶,改造后基本解決了給料機回料對生產(chǎn)的影響,但不便于現(xiàn)場清掃,更重要的是增加生料電耗,不利于降本增效。
(3)2018年8月第三次改造,結(jié)合第二次改造進行優(yōu)化升級,改造方便現(xiàn)場清掃,更重要的是省去了電機驅(qū)動皮帶,采用板喂機連帶方式皮帶的方式,節(jié)省了用電,降低用電成本。
具體操作如下:①將入板式給料機高度850mm的下料溜子切除,板式給料機提高850mm。將板式給料機支撐柱加長,支撐位置不變,將板式給料機固定。
②在板喂給料機下方制作回料皮帶,皮帶高度為300mm,長度3500mm,寬度1200mm。皮帶驅(qū)動滾筒和尾輪采用ф300mm,厚度10mm無縫鋼管材料制作,軸采用ф50mm實心鋼制作。皮帶機架采用16#槽鋼焊接,中間用1400mm的長托輥帶動,尾輪拉升采用M30*500mm全牙螺桿加螺母進行調(diào)整,整條皮帶總重量只有300kg左右。驅(qū)動系統(tǒng)加工鏈輪安裝在給料機驅(qū)動軸上用傳動鏈條鏈接帶動。
③板式給料機與回料皮帶之間間距控制在300mm左右,回料皮帶與地面距離控在250mm左右,便于皮帶運轉(zhuǎn)。板喂機與回料皮帶之間采用6mm鋼板加裝擋料板,將正常運轉(zhuǎn)時鏈板掉落的物料倒在皮帶上,崗位定期將皮帶機回料定期點動拉空清理回料。
圖2 配料站改造后工藝流程圖
圖3 板式給料機回料皮帶安裝簡圖
三、改造效果
通過對板式給料機改造后,在不影響生料電耗的情況下徹底解決了給料機回料問題,生產(chǎn)中使用粘性多大的物料都不會因給料機影響生產(chǎn),大大降低了巡檢工勞動強度,避免了因清料時給料機對巡檢工人身傷害。同時保證現(xiàn)場衛(wèi)生的清潔,保護了現(xiàn)場環(huán)境。
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